欢迎访问大连冶金轴承股份有限公司官网!

轴承知识

KNOWLEDGE

瓦屋冲电站水导轴承和主轴密封处理

2010-10-13
来源:安吉赋石渠道管理处
  瓦屋冲电站今年发电以来,机组运行出力开不足,主要原因是机组主轴漏水量异常大,水导轴承处排水困难,机组无法满负荷运行。水导轴承进水后处于无润滑油运行状态,水导瓦长时间运行在水中,影响水导轴承运行安全,造成水导轴承、瓦体及主轴生锈。水导瓦调整螺栓已经到顶部,无法调整瓦间隙,因此,机组维护处理迫在眉睫。
  一、水导轴承拆卸步骤:1、打开轴承盖,清除已经变质的润滑油;2、拆卸水导瓦调整螺栓,取出水导瓦;3、拆除冷却水管;4、拆卸轴承座固定螺栓,拆卸轴承底部挡油桶螺栓;5、用葫芦吊起水导轴承座。
  吊空挡油桶,拆卸盘根螺栓取出盘根压板,拆卸盘根座固定螺栓。
  二、检查问题:1、检查水导瓦背面支持螺栓顶端处下陷严重,深度超过5mm,是造成支持(调整)螺栓长度不够,水导瓦间隙不够调整的主要原因;检查调整螺栓顶部无严重磨损情况;2、拆卸盘根压板时发现盘根已经到底,止水效果差,造成主轴漏水;3、拆卸盘根座固定螺栓时发现4颗有3颗松脱,机组运行在一定负荷(350KW以上)时,在水压力作用下顶起盘根座,水轮机转轮顶部压力水大量上升,直接并迅速造成水导轴承水淹。在汛期,当电站尾水位抬高时,机组出力在300KW水导排水就困难,机组不能正常高出力运行,只能在300KW及更低出力以下运行。
  三、处理方法:1、对三块水导瓦背面支持螺栓顶端采取补电焊方法进行回填5mm,对电焊堆积处进行打磨,中间抗重部位下陷处理,确保水导瓦间隙调整有调整余量;2、对水导瓦表面局部修刮处理;3、更换盘根座固定螺栓,并加弹簧垫圈进行紧固;4、安装盘根,加满后用压板压紧一次,取出压板,重新再加满盘根,确保盘根加压后,有压紧行程(3-4cm)。
  四、回装水导轴承:1、清洗水导瓦、挡油桶、轴承座、主轴等部件;2、挡油桶密封处涂上密封膏;3、吊装水导瓦座就位,安装并紧固挡油桶;4、紧固轴承座固定螺栓;5、安装水导瓦调整螺栓,调整好水导瓦间隙;6、安装好冷却水管;7、水导瓦加油,加封盖。
  处理基本结束,等待机组开机时试运行。检查盘根运行和止漏情况;检查水导瓦运行情况,必要时进行间隙调整。