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轴承知识

KNOWLEDGE

永磁耦合器在入窑提升机上的应用

2020-10-29

张书强

(葛洲坝钟祥水泥有限公司)

1 液力耦合器分析

入窑提升机是水泥行业重要的生产设备,其运行状况也是各公司重要的监控对象。入窑提升机作为水泥企业Z高的设备,其净空高达110m,给巡检人员带来诸多不便。而液力耦合器作为电动机与减速机之间的常规联轴器,是一种把动力源和工作机连接起来,依靠液体动量矩的变化传递力矩的液体转动装置。液力耦合器主要由泵轮和涡轮组成,当泵轮的转速大于涡轮转速时,由于压差,液体冲击涡轮叶片,从而带动涡轮同方向转动,油液动能下降后液体从涡轮的叶片边缘又流回到泵轮,形成一条闭路循环。

虽然传统液力耦合器有诸多优点,但在使用中也暴露出以下缺点:①耦合器输入、输出端油封易磨损出现漏油;②体积较大,需专用拆装工具,安装拆卸困难;③对中性要求高,对中不精准会导致梅花胶垫异常磨损,损坏耦合器;④梅花胶垫为橡胶材质,容易劣化,需定期更换;⑤耦合器内传动油需定期更换,增加工人工作量;⑥耦合器易熔塞受液力油温升高影响会导致爆裂喷油等故障,直接影响回转窑的正常运转。

2 出现的问题及分析

某公司2线4500t/d熟料生产线自投产以来,入窑提升机因液力耦合器故障共造成两起停窑事故:

(1)2017年8月12日停窑3小时16分钟,是由其中一台液力耦合器的梅花胶垫磨损引起的,其掉落的碎片被巡检工及时发现,更换梅花胶垫后恢复生产。

(2)2017年11月2日停窑8小时30分钟,中控操作员发现人窑提升机两端电动机电流值出现偏差,相差20A左右(正常值2~5A),停机检查液力耦合器时,在排放的油品中发现了金属铝粉末,从而确定液力耦合器内部叶片受损,重新更换新耦合器后恢复生产。

事后分析两起事故,起原因为液力耦合器对中性不好,导致梅花胶垫异常损坏;另一起原因则是未定期更换液力传动油,油内杂质超标导致液力耦合器传动部分异常磨损。两起事故均为液力耦合器维护不当造成,给企业生产造成较大损失。

3 处理措施

鉴于入窑提升机的重要性,加之相对较高的高度,在实际生产中给巡检、维修人员带来诸多不便。通过市场调研、分析,对比了不同类型联轴器的传动方式、性能、年维修成本及安装位置等综合因素(见表1),Z终于2018年底利用年度检修机会,将人窑提升机(双驱)2台液力耦合器更换为永磁耦合器。永磁耦合器安装示意见图1。其安装过程中需要注意以下事项:

(1)永磁耦合器不同于其他联轴器,其自身存在强磁场,要严禁对永磁耦合器本体加热,如必须热装时,则对法兰轴套加热,待冷却后方可安装永磁耦合器。

(2)所有安装配合面必须清理干净,不能有油污、锈蚀、毛刺等。

(3)永磁耦合器要轻拿轻放,整体装配后运输,不可将内、外永磁转子分开运输,因为没有装配在一起的永磁转子表面存在强磁场,极易吸附铁质材料,难以清理,导致磁体损坏。

图1 TYL双法兰永磁耦合连轴器安装示意

4 改造后运行效果

改造后,提升机进行空载和满载各运转24h,提升机电动机电流波动基本一致,左右两边的电流差值在2.4~2.7A,永磁耦合器温升在2~5℃。运行参数见表1。永磁耦合器结构简单,在改造后一年多的生产中运行稳定,无需再加润滑油或打油脂,无磨损件,无材质劣化等问题,避免了传统液力耦合器因输出端、输入端油封漏油问题导致提升机左右两边液力耦合器油量不一、电动机负载不均的问题,真正做到免维护,大大降低设备故障率,提高了回转窑的运转率。随着技术发展和产品的日益成熟,永磁耦合器作为节能环保设备将会得到广泛应用。特别适合生料人窑、人库提升机、熟料拉链机、水泥人库提升机等较高的设备,可以降低工人巡检劳动强度,同时降低设备的故障率,为生产线的正常运转打下坚实基础。

表1 提升机空载及负载电流

来源:《水泥》2020年07期

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